西门子808D数控系统维修报警故障:
数控系统:西门子3M系统。
故障现象:这台机床在长期停用后,再次启用时系统屏幕没有显示。
故障分析与检查:因为机床长期不用,怀疑后备电池电量耗尽。对系统进行检查,发现如图3-1所示,PLC祸合模块上左侧监控灯闪烁,分析其闪烁频率为4Hz,查看维修手册,对应指示为后备电池电量耗尽。对后备电池进行检查,发现电压接近OV,说明系统数据和程序都已丢失。
故障处理:西门子3M系统数据和程序丢失后,必须首先对系统进行初始化,然后输入本机床的机床数据和程序,才能恢复机床运行。
数控系统:西门子808系统。
故障现象:这台机床在早晨上班通电开机时,系统屏幕没有显示。
故障分析与检查:对系统进行检查,发现系统左下角有如图3-4所示的红色报警灯亮,而且这台机床在此故障出现前一天还正常工作,说明可能是系统死机所至。
故障处理:西门子805系统消除死机可以通过强行启动的方式,
西门子 840D 数控系统故障维修方法
2.1 零点调整
运维人员在进行西门子 840D 数控系统的维修时,可以利用通用性技术提高故障维修效率,如零点调整技术。零点调整操作主要包括 3 个步骤:①将设备的后盖拆卸之后,露出内部的编码器,通过对编码器的调节实现零点调整;②重新设置编码器的相关参数;③对编码器的参数进行校正,因为第二步设置的参数与以往的参数存在差距,运维人员需要将两者的差距作为参考点偏移,将参考点偏移的数据输入编码器,完成西门子 840D 数控系统的零点调整。
2.2 检查功率模块
在西门子 840D 数控系统的故障中,功率模块故障所占比例相对较高,运维人员需要定期进行功率模块的检查,保障其稳定运行。一般来说,功率模块主要使用万能表进行检查,因为万能表
可以准确地测量出系统的电流值及电压值等参数,通过测量值与标准参数的对比,可以了解系统的故障状况。西门子 840D 数控系统正常运行状况下,万能表测量的电阻值为无穷大。
2.3 优化驱动
对于西门子 840D 数控系统而言,对其驱动进行优化,就是对电流环、位置环与速度环进行优化。电流环的优化措施相对简单,因为电流环出厂时,生产厂家已经按照最优原则进行参数的设置,运维人员对电流环的优化就是对电流环参数的检查与运行试验;位置环的优化措施需要运维人员根据实际运行状况,采取相应的优化措施;速度环的化措施需要从速度和材料两方面入手,运维人员可以通过最佳速度的设定进行优化,西门子 840D数控系统的最优速度是 10 m/s,速度环的材料需要满足标准要求且具备良好驱动性能,这样才能够保障速度环的稳定运行。
3、西门子 840D 数控系统故障诊断与维修的实例
3.1 器件松动或堵塞故障
(1)西门子 840D 数控系统正常运行时,Z 轴出现振动、定位不精准故障。故障发生时,系统仍处于正常运行状态,因此判断系统的电气部分不会存在故障,故障由机械部分引起,拆卸传动箱后发现齿轮没有出现异常状况,但尺座的螺钉出现晃动,存在移位错位现象。重新拧紧固定螺钉后,重启西门子 840D 数控系统,设备运行正常。
(2)西门子 840D 数控系统运行过程中,润滑突然暂停,系统预警报警开始闪烁,系统停止运行。因为系统具备状态监控功能,可以对系统润滑体系进行全面监控,所以故障可以由以下原因引起:①润滑油不足,引起开关自动关闭;②润滑油路泄漏:③润滑油油路堵塞;④润滑油泵电机过量加载;⑤压力开关敏感性降低。故障维修时,首先检查压力开关,发现压力开关没有异常状况,能够正常使用,然后进行油箱被润滑部分的检查,发现该部分没有被润滑油润滑,进一步检查发现油管管道堵塞,将堵塞物清除后,系统恢复正常。
(3) 某工厂假期后复工,西门子 840D 数控系统重新启动时,3 个给进轴都没有正常反应,但系统指示灯处于亮起状态。一般情况下,系统 3 个给进轴的运动状态始终保持一致,这一故障出现的原因在于总控制位置出现异常。首先打开系统电气柜进行检查,发现电气柜板面有预警提示以及低压提示,由此可以看出,系统电源或者电压出现故障。使用万用表依次测量 3 个给进轴的电压,测量的结果显示,1 轴的电压远小于另外两轴的电压,在深入检查 1 轴之后发现该轴接线位置有松动现象,将电气接线位置重新加固后,西门子 840D 数控系统恢复正常。
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